Visualizações: 0 Autor: Editor do site Horário de publicação: 10/12/2025 Origem: Site
Em novembro de 2025, um cliente colaborador relatou um problema de quebra de isolamento durante um teste de rotina de resistência à frequência de energia em um Disjuntor a vácuo ZW32-40.5 . Após receber o feedback, a equipe técnica da DGG Power chegou ao local para verificar a situação e posteriormente conduziu uma investigação completa da causa raiz após o equipamento ser devolvido à nossa fábrica.
Este artigo resume o mecanismo de falha, as descobertas de diagnóstico, as ações corretivas e os testes de validação realizados para garantir a confiabilidade do produto a longo prazo.

O disjuntor afetado (nº de série 25090009) foi fabricado em outubro de 2025. Em 5 de novembro, o cliente realizou um teste de resistência à frequência de energia no interruptor de fase A. Durante o teste, a fase A falhou na lacuna de vácuo.
Para verificar a consistência das fases, nosso engenheiro local realizou testes dielétricos nos interruptores da fase B e da fase C nas instalações de teste do cliente:
A fase C passou com sucesso no teste de resistência de 1 minuto a 95 kV
A fase B desarmou o equipamento de teste em 92,89 kV e disparou novamente em 27,92 kV durante a reaplicação de tensão, indicando uma falha completa do caminho de isolamento a vácuo
Estes resultados sugerem que mais de uma fase pode ter sofrido degradação do isolamento, exigindo análise de retorno à fábrica.
Assim que o disjuntor foi devolvido em 21 de novembro, nossa equipe de engenharia realizou uma desmontagem completa.
Ao contrário das suposições iniciais, a quebra não ocorreu dentro da lacuna do interruptor a vácuo.
Localização real da avaria:
A falha ocorreu na interface preenchida com resina entre o interruptor a vácuo e o invólucro isolante de epóxi , conforme mostrado nas imagens de inspeção.

O disjuntor envolvido era um protótipo para um projeto de “isolamento externo aprimorado”. O encapsulamento de resina foi adicionado ao redor do interruptor a vácuo para reduzir o risco de infiltração superficial em regiões de grande altitude.
No entanto, a análise descobriu:
Bolhas de ar estavam presentes dentro do composto de envasamento
Sob sobretensão de frequência de energia, concentração de campo elétrico formada em torno dos vazios
Testes de resistência repetidos causaram descargas parciais , levando a microfissuras em forma de árvore
A deterioração progressiva resultou na quebra do isolamento externo
Para confirmar se o mesmo mecanismo afetou a fase A, o interruptor a vácuo foi removido e inspecionado.
O resultado correspondeu à falha da fase B: a ruptura ocorreu na interface preenchida com resina, e não dentro da lacuna de vácuo.
Para garantir a fiabilidade a longo prazo e prevenir a recorrência, foram implementadas as seguintes medidas:
O disjuntor afetado foi remontado e totalmente substituído para o cliente.
Os produtos futuros não incluirão mais o processo adicional de encapsulamento de resina.
Uma nova geração de postes totalmente isolados de forma sólida está agora em desenvolvimento , seguindo processos de fundição otimizados e técnicas de eliminação de vazios para fortalecer o desempenho dielétrico a longo prazo.
Estas ações melhoram a consistência do produto e melhoram a confiabilidade do isolamento em vários ambientes operacionais.
Após o trabalho corretivo, o disjuntor passou por repetidos testes de resistência à frequência de potência usando três plataformas de testes independentes para garantir a validade dos resultados:
a) Oficina de painéis de energia DGG – teste de resistência dielétrica aprovado
b) Divisão de transformadores de instrumentos de potência DGG – teste de resistência dielétrica aprovado
c) Fabricante terceirizado de equipamentos elétricos de alta tensão – teste de resistência dielétrica aprovado
Todos os testes confirmaram que o disjuntor atendeu e excedeu os níveis de desempenho de isolamento exigidos.

Este incidente destaca a importância do controle rigoroso na fabricação de isolamento sólido, especialmente em processos de encapsulamento de resina usados em quadros de distribuição a vácuo de média tensão. Embora a falha tenha ficado confinada a uma estrutura de protótipo, as lições aprendidas contribuíram diretamente para a otimização contínua dos sistemas de isolamento e da confiabilidade do produto pela DGG Power.
Ao aprimorar os padrões de processo e acelerar o desenvolvimento de projetos aprimorados de postes com isolamento sólido, a DGG Power continua comprometida em fornecer equipamentos de distribuição de energia de 11–123 kV seguros, duráveis e de alto desempenho para concessionárias, usuários industriais e empreiteiros de EPC em todo o mundo.
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